モーター回しての飛行は初でしたが、手投げからすぐ下降気味で
飛んでいくのでエレベーターUP→そのまま旋回操作したからだと
思いますが舵が効かず墜落。
重心が前なのかとバッテリーの位置を後ろへ→モーターがマウント
から外れ墜落。イモネジの締めが弱かったようです。
モーターを再装備しようとバッテリーを外そうとしたら↓
これまたバッテリーコネクターのケーブルが抜けてしまいました。
ここも締めが甘かったようです。JSTやサーボコネクターのこの
圧着する部分は苦手です。
モーターのホルマル線もグルグル巻きに。よく切れませんでしたね。
プロペラセーバーの後ろにスペーサーを入れてあります。これは
シャフト固定用のイモネジが締められないのでスペーサーがないと
シャフトが後ろに移動してしまうからです。
どうも、前が重たいようです。ペラはGWS 7×3.5使用でです。
推力不足なので8×4DDを使用すると、さらに前が重たくなります
ね。。バッテリー最大後ろに搭載で前が重たいのでバラストを
後ろに載せて調整するしかないです。今回はメカを前に配置しすぎ
ちゃったようですねー。左右バランスはモーター回すと右に曲がって
いきました。
あと、モーター回して飛ばす前に手投げで上手く滑空するように
調整するのが一番大事な事だと思いました。
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